一、設(shè)備概況
#8鍋爐為東方鍋爐(集團)股份責任公司根據(jù)引進三井巴布科克燃燒工程技術(shù)設(shè)計制造的DG2060/17.6-π1型亞臨界壓力、自然循環(huán)、前后墻對沖燃燒、一次中間再熱、單爐膛平衡通風、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、緊身封閉、全鋼構(gòu)架汽包爐。爐膛高熱負荷區(qū)域采用內(nèi)螺紋管膜式水冷壁,水循環(huán)方式為自然水循環(huán)。
二、事件經(jīng)過
1.故障前運行方式
2019年2月25日08時22分,#8機組負荷475MW,A、C給水泵運行,給水流量1578t/h,汽包水位-51mm,6臺磨煤機運行,總煤量284t/h,鍋爐總風量1885t/h,爐膛負壓-98Pa,A/B引風機電流256A/262A,機組各參數(shù)正常。
2.故障現(xiàn)象
08時23分41秒,#8爐爐膛負壓突升至+360Pa(保護定值±2500Pa)、A/B引風機電流分別突升至277A/299A,爐膛后墻A、B、F層燃燒器火檢信號減弱,鍋爐給水流量突升至1757t/h,汽包水位下降至-165mm(如圖1)。運行人員就地檢查發(fā)現(xiàn),#8爐膛右側(cè)(北側(cè))墻標高20米靠近爐膛#2角部位有泄漏聲。
3.故障處理情況
運行人員匯報廠內(nèi)值班領(lǐng)導并通知檢修人員檢查確認,08時38分,運行人員依次手動停F、B磨煤機,快速降負荷,降低主汽壓力,09時左右將機組負荷穩(wěn)定在270MW,主汽壓力穩(wěn)定在7.89MPa左右,鍋爐總風量穩(wěn)定在1830t/h,A/B引風機電流穩(wěn)定在141A/140A左右,并維持爐膛負壓、汽包水位穩(wěn)定。與此同時,鍋爐檢修人員就地檢查確認水冷壁泄漏。
#8機組于25日22時30分,根據(jù)調(diào)度命令解列備用。本次#8爐水冷壁泄漏機組被迫停運,損失電量約3285MWh。
三、調(diào)查情況
(一)檢查及處理情況
2月26日03時50分,檢修人員通過17.5米運轉(zhuǎn)層左側(cè)墻人孔門檢查核實,泄漏位置在#8爐右側(cè)墻#2角標高20米(A層燃燃燒器下部層)后墻起第28根水冷壁管向火面(見圖2)。26日09時,檢修人員從爐膛外部將泄漏管段及左右兩側(cè)相鄰管段(第27、29根)割下,所割管段長度約1000mm(爆口在光管與內(nèi)螺紋管對接焊口上100mm處),檢查爆口長度200mm、最寬處20mm,爆破管子向火面內(nèi)螺紋面存在結(jié)垢現(xiàn)象,呈連續(xù)線狀腐蝕狀(如圖3),另外兩根(第27、29根)有不連續(xù)的腐蝕點(如圖4),對所割管段上下管內(nèi)窺檢查均無可見腐蝕點。
進一步擴大檢查范圍,對爐膛前、后墻及左、右墻分別割窗口短節(jié)管進行內(nèi)窺檢查,具體情況如下:右墻水冷壁標高36米處(上層燃燼風層)割窗口短節(jié)管182根、標高30米處(C層吹灰器處)割窗口短節(jié)管10根,割管長度600mm,內(nèi)窺檢查發(fā)現(xiàn)存在腐蝕管104根;左墻標高36米處割窗口短節(jié)管182根,標高30米處割窗口短節(jié)管10根,割管長度600mm,內(nèi)窺檢查發(fā)現(xiàn)存在腐蝕管121根;前墻標高40米處(上層燃燼風上部)割窗口短節(jié)管104根、標高20米處(水冷壁光管與內(nèi)螺紋管對接焊口處)割短節(jié)管120根,內(nèi)窺檢查發(fā)現(xiàn)存在腐蝕管56根;后墻標高40米割窗口短節(jié)管104根、標高20米處割短節(jié)管120根,內(nèi)窺檢查發(fā)現(xiàn)存在腐蝕管92根。截止3月18日,所有換管工作全部結(jié)束,焊口全部檢測合格,并進行鍋爐水壓、嚴密性試驗均合格。
(二)鍋爐汽水指標監(jiān)督、管理情況
1.#8爐正常運行時給水溶氧偏高(最高達60ug/L),2018年供熱工程改造投運后,給水溶氧最高達120ug/L,超標嚴重。
2.#8機組正常運行時給水電導率基本運行在上限(規(guī)程規(guī)定≤0.15us/cm),最高達0.28us/cm,供熱改造后含鹽量有所上升,最高值超過0.35us/cm。
3.#8機組供熱系統(tǒng)投運后,疏水水質(zhì)經(jīng)手工化驗合格后回收,化驗每周一次由化驗室手工取樣化驗,化驗周期偏長,水質(zhì)監(jiān)督的實時性差。
4.水汽系統(tǒng)氯離子監(jiān)測為送檢項目,送檢周期為一年,華北電科院化學所對爐水氯離子進行實測。主要原因是華北電科院化學所同時承擔著28家火電單位汽水品質(zhì)的監(jiān)督化驗任務(wù),檢測、分析工作量較大所致。
5.供熱水質(zhì)在線氫電導率表取樣點為負壓系統(tǒng),無法取出水樣,在線氫電導率表無法投運,供熱投運后依靠凝結(jié)水在線表計對凝結(jié)水箱出水進行監(jiān)控,樣品測量有偏差。
6. 集控運行人員在接到《水汽品質(zhì)劣化通知單》后,反應(yīng)不及時,鍋爐連排調(diào)整門開度保持在10%左右,存在連排調(diào)整門開度調(diào)整滯后現(xiàn)象。
四、原因分析
1.主要原因
2016年#8機組A級檢修時進行了鍋爐酸洗,酸洗采用:鹽酸+緩蝕劑+鈍化劑工藝,鍋爐酸洗后沖洗不徹底,水冷壁螺紋管未清洗下來的氧化皮及污垢等物質(zhì)殘存,在水冷壁高溫區(qū)向火面,形成初期腐蝕產(chǎn)物,腐蝕產(chǎn)物由于阻礙傳熱使壁溫升高產(chǎn)生氧化腐蝕,隨著氧化腐蝕產(chǎn)物增加傳熱更加惡化使腐蝕速度進一步加快形成惡性循環(huán)。
因此,本次#8爐水冷壁管泄露的主要原因是主要是由于鍋爐酸洗后殘留雜質(zhì)結(jié)垢,水冷壁垢下局部腐蝕所致。
2.間接原因
在#8爐運行中,給水溶氧、爐水含鹽量偏高未引起重視,特別是#8機供熱改造工程結(jié)束系統(tǒng)投運后,系統(tǒng)疏水回收后爐水劣化加重,對腐蝕速度也有較大的影響,鍋爐汽水指標監(jiān)督不到位。
因此,化學監(jiān)督不到位是本次事件的間接原因。
3.管理原因
#8機供熱改造后,對爐水含鹽量超標導致的爐水電導率、過熱蒸汽Na含量長期超標、凝結(jié)水、給水氫電導超標現(xiàn)象,化學監(jiān)督未進行應(yīng)有的監(jiān)督、跟蹤,對新增供熱設(shè)備對汽水品質(zhì)的影響認識不到位,沒有根據(jù)汽水品質(zhì)出現(xiàn)的異常進行研究、分析并制定防范措施,此外對凝結(jié)水、給水溶氧長期超標現(xiàn)象缺乏分析研究,未制定針對性的防范措施。
因此,化學監(jiān)督管理不到位是本次事件的管理原因。
五、暴露問題
1.風險評估不到位
#8爐酸洗方案制定時,各級審批人員未認真開展分析與評估,對酸洗介質(zhì)(鹽酸)造成氯離子殘留及酸洗后沖洗不徹底雜質(zhì)殘留附著在受熱面,造成受熱面腐蝕的風險認識不到位。
2.隱患排查不到位
2018年#8機組供熱系統(tǒng)改造投運后,各級技術(shù)人員對系統(tǒng)改造后易造成機組水質(zhì)劣化、設(shè)備腐蝕等隱患認識不足、排查不到位。
3.化學技術(shù)監(jiān)督執(zhí)行不到位
化學在線表計維護不及時、故障率高,同時化學監(jiān)督運行人員對汽水指標整體偏高尤其在供熱投入后普遍超標現(xiàn)象、在線儀表數(shù)據(jù)超標及儀表顯示異常等現(xiàn)象關(guān)注不夠。
4.化學監(jiān)督運行人員運行分析不夠
化學監(jiān)督運行人員只是按規(guī)定對監(jiān)督數(shù)據(jù)按時抄表,對報表中異常參數(shù)未根據(jù)汽水流程參數(shù)變化規(guī)律,進行相應(yīng)的分析,對報表中超標參數(shù)未及時進行原因分析、后續(xù)跟蹤。
5.化學在線表計日常維護不到位
供熱水質(zhì)在線氫電導率表無法投運,化學儀表運行周期長,部分化學在線表計故障率高,發(fā)生在線儀表無數(shù)值、失靈、故障等情況下,消缺不及時造成指標監(jiān)測的及時性存在不足。
6.運行人員對化學指標異常現(xiàn)象重視不夠
發(fā)電二車間在接到《水汽品質(zhì)劣化通知單》后,沒有根據(jù)《#7、#8機組集控運行規(guī)程》第5.6.6.2條規(guī)定(鍋爐正常運行時,應(yīng)根據(jù)汽水品質(zhì)控制要求及化驗結(jié)果,適時調(diào)整調(diào)節(jié)閥開度和排污時間)及時調(diào)整鍋爐排污,以完成第5.1.6條規(guī)定(保持合格的水質(zhì)和蒸汽品質(zhì))的調(diào)整任務(wù),排污調(diào)整存在滯后現(xiàn)象。汽機分公司對真空嚴密性差、除氧器除氧能力不足等問題,缺乏有效處理手段。對凝結(jié)水、給水溶氧超標及鍋爐汽水指標異?,F(xiàn)象分析、研究不及時、不到位,未組織制定有效措施控制鍋爐汽水指標。
7.各級人員對化水設(shè)備不完善認識不到位
因#8機精處理系統(tǒng)未配置混床系統(tǒng),對離子態(tài)鐵、硅等溶解雜質(zhì)處理能力低,各級人員對汽水指標監(jiān)督、控制的重要性認識不到位。
8.技術(shù)監(jiān)督管理不到位
對化學監(jiān)督日常報表及汽水指標出現(xiàn)異常后缺乏應(yīng)有的分析、研究,指標異常后未組織制定控制措施落實責任單位限期調(diào)整、未跟蹤監(jiān)督控制情況;對設(shè)備系統(tǒng)改造后的汽水指標影響缺乏分析研究;對鍋爐酸洗工藝流程審核、把關(guān)不到位,鍋爐酸洗后雜質(zhì)殘留造成的風險認識不到位。
六、整改措施
序號 | 整改措施 |
1 | 每天生產(chǎn)例會由化學車間通報水汽指標異常情況,運行單位及汽機等相關(guān)檢修單位對異常指標進行原因分析并及時采取措施控制。對所有在線儀表進行手動測試比對,運行人員每兩小時操表一次,化學車間主任、專工、班長每日對報表進行分析、檢查,超出機組汽水指標控制標準的,及時聯(lián)系主控運行人員加大排污,嚴格控制汽水指標在運行限制之內(nèi)。 |
2 | 加強在線化學儀表的日常維護管理,特別是PH、氫電導率表日常維護工作,確保儀表投入率及準確率,并定期進行手動測試比對儀表。將在線儀表缺陷納入缺陷管理系統(tǒng),在線儀表初次投運及顯示異常時,運行人員應(yīng)及時下達缺陷通知通知單,在線儀表消缺投運后,及時進行手工測試比對儀表。 |
3 | 現(xiàn)階段爐水采用NaOH加藥調(diào)整工況,控制爐水pH在9.5~9.7、電導10μS/cm左右,不宜超過15μS/cm,給水加藥控制pH在9.4~9.6。繼續(xù)加強鍋爐連續(xù)排污,控制爐水氯根小于400μg/L以下。 |
4 | 機組啟動預(yù)留化學水沖洗時間,加強機組冷熱態(tài)沖洗及各項水汽品質(zhì)清潔措施的執(zhí)行,控制給水、蒸汽氫電導率在期望值(0.10μS/cm以下),機組并網(wǎng)初期,值長加強對汽水指標的關(guān)注,發(fā)生水質(zhì)超標情況時,應(yīng)及時查明原因,調(diào)整排污開度,盡快使水質(zhì)合格。 |
5 | 對供熱加熱器增設(shè)分采取樣裝置,加強熱網(wǎng)回水水質(zhì)監(jiān)督,開展并完成供熱改造后在線檢漏監(jiān)測取樣點的重新選位及監(jiān)督表計配置工作,具備實施條件的就近引入DCS控制系統(tǒng)。在現(xiàn)有條件下,加強對供熱系統(tǒng)設(shè)備日常檢修和運維管理,發(fā)現(xiàn)供熱系統(tǒng)滲漏、泄漏,根據(jù)水質(zhì)及時隔離設(shè)備系統(tǒng),防止機組水汽系統(tǒng)污染。 |
6 | 對凝結(jié)水系統(tǒng)嚴密性進行全面、細致的排查疏理,對系統(tǒng)補水控制方式進行優(yōu)化,降低凝結(jié)水溶氧指標。開展除氧器優(yōu)化升級改造,制定方案措施,提高除氧器的除氧能力。 |
7 | 針對供熱期水汽品質(zhì)穩(wěn)定性差的情況,申報優(yōu)化升級精處理系統(tǒng),增設(shè)全套精處理離子除鹽混床及再生裝置系統(tǒng),增設(shè)爐水氯離子在線檢測儀表,對爐水氯離子進行在線監(jiān)控。 |
8 | 加強對今后鍋爐酸洗工藝過程控制措施,提高酸洗質(zhì)量,加強對酸洗前后沖洗過程中汽水品質(zhì)的控制調(diào)整。 |
9 | 完善指標告警制度,落實監(jiān)督網(wǎng)各級人員監(jiān)督職責,強化指標告警過程管控,杜絕類似事件的發(fā)生。 |
七、責任認定及考核
(一)責任認定
依據(jù)廠(公司)《生產(chǎn)安全事件管理標準》,認定本次事件為設(shè)備一類障礙,責任單位為化學車間、生產(chǎn)技術(shù)部,責任占比為70%、30%。
(二)考核
依據(jù)廠(公司)《月度利潤獎管理考核辦法》、《安全管理獎懲辦法》、《控制機組非停專項工作獎勵辦法(試行)》,對本次設(shè)備一類障礙的責任單位、管理部門及相關(guān)責任人,具體考核如下:
1.3月份月度利潤獎考核
1.1)對責任單位化學車間責任班組二期化學運行班正副班長(2人)及現(xiàn)場化驗班(5人)人均考核500元×70%=350元,合計考核350元/人×7人=2450元。
由化學車間內(nèi)部落實責任人分解考核,考核結(jié)果報安全監(jiān)察部備案。
1.2)對責任單位生產(chǎn)技術(shù)部本部管理人員(17人)人均考核500元×30%=150元,合計考核150元/人×17人=2550元。
由生產(chǎn)技術(shù)部內(nèi)部落實責任人分解考核,考核結(jié)果報安全監(jiān)察部備案。
2.3月份月度績效獎考核
2.1)對責任單位的考核
2.2.1)對責任單位化學車間(正式在崗104人+集體39人=143人),人均考核50元×70%=35元,合計考核35元/人×143人=5005元。
其中,正式在崗104人考核3640元由化學車間內(nèi)部落實責任人分解考核,考核結(jié)果報安全監(jiān)察部備案,集體39人考核1365元由工程管理部在合同款結(jié)算時兌現(xiàn)考核。
2.2.2)對責任單位生產(chǎn)技術(shù)部(40人),人均考核50元×30%=15元,合計考核15元/人×40人=600元。
由生產(chǎn)技術(shù)部內(nèi)部落實責任人分解考核,考核結(jié)果報安全監(jiān)察部備案。
2.2)對相關(guān)責任單位的考核
2.2.1)汽機分公司對#7、#8機長期存在的真空嚴密性差、除氧器除氧能力不足的問題,缺乏有效處理手段,除氧器出口給水溶氧長期超標,考核汽機分公司1500元。
由汽機分公司內(nèi)部落實責任人分解考核,考核結(jié)果報安全監(jiān)察部備案。
2.2.2)發(fā)電二車間在接到《水汽品質(zhì)劣化通知單》后,未按規(guī)程規(guī)定及調(diào)整鍋爐排污量調(diào)整門控制鍋爐汽水指標,考核2000元。
由發(fā)電二車間內(nèi)部落實責任人分解考核,考核結(jié)果報安全監(jiān)察部備案。
2.3)對相關(guān)責任人的考核
對責任單位、管理部門的相關(guān)責任人,另行考核如下:
2.3.1)化學車間運行技術(shù)專責郝某,作為車間內(nèi)部分管現(xiàn)場化驗的運行專責,對在線表計操表數(shù)據(jù)分析、研究不到位,對運行人員的日常管理不到位,對本次事件負有技術(shù)管理不到位的責任,考核3000元。
2.3.2)化學車間檢修技術(shù)專責何某某,作為車間內(nèi)部分管檢修工作的技術(shù)專責,對在線表計故障率高、表計準確度不高等問題,負有技術(shù)管理不到位的責任,考核2000元。
2.3.3)化學車間副書記兼副主任吳某某,作為車間內(nèi)部黨務(wù)工作的具體負責人,同時作為分管運行工作的副主任,對車間內(nèi)部存在的在線表計操表數(shù)據(jù)分析、研究不到位,對運行人員責任心差等問題,負有直接管理責任,考核5000元。
2.3.4)化學車間主任郭某某,作為車間安全管理第一責任人,對車間內(nèi)部存在的化學監(jiān)督不到位、對運行人員日常管理及化學在線儀表監(jiān)督管理不到位等問題,負有主要管理責任,考核5000元。
2.3.5)生產(chǎn)技術(shù)部化學專責李某某,作為廠級化學監(jiān)督的管理人員,對長期存在的凝結(jié)水、給水溶氧超標及對汽水指標出現(xiàn)異常后分析、研究不及時、不到位,供熱改造后對機組汽水指標影響缺乏分析研究等問題,負有化學監(jiān)督管理不到位的責任,考核3000元。
2.3.6)生產(chǎn)技術(shù)部副主任姚某某,作為部門分管技術(shù)監(jiān)督工作的副主任,同時作為廠內(nèi)供熱改造工程負責人,對化學監(jiān)督管理不到位的問題及供熱改造工程分采取樣裝置未同步配備、在線檢漏監(jiān)測取樣點選位不合理等問題,負有技術(shù)監(jiān)督管理及工程管理不到位的責任,考核2000元。
2.3.7)副總工程師孫某某,作為廠內(nèi)汽機、化學專業(yè)的技術(shù)帶頭人,對長期存在的凝結(jié)水、給水溶氧超標及對汽水指標出現(xiàn)異常后分析、研究不及時、不到位,考核1000元。
2.3.8)高級首席師兼檢修公司總經(jīng)理李某某,作為檢修公司安全生產(chǎn)第一責任人,對長期存在的除氧器除氧能力不足及對化學專業(yè)存在的缺陷管理不到位、在線儀表檢修管理不到位等問題,負有一定管理責任,考核500元。
2.3.8)副總工程師兼運行管理部主任蘇某某,作為分管運行專業(yè)的副總工程師,對集控運行人員水質(zhì)異常鍋爐排污調(diào)整不及時、化學監(jiān)督運行專業(yè)存在的化學監(jiān)督工作不到位等問題,負有一定管理責任,考核1000元。
3.全年控降非停專項獎勵基金考核
依據(jù)廠(公司)《控制機組非停專項工作獎勵辦法(試行)》,對責任單位及全廠(公司)生產(chǎn)系統(tǒng)、非生產(chǎn)系統(tǒng)員工考核如下,由生產(chǎn)技術(shù)部在年度控降非停專項獎勵基金發(fā)放過程中兌現(xiàn)考核。
1)扣除化學車間全年控降非停專項獎勵50000元。
2)扣除生產(chǎn)技術(shù)部全年化學技術(shù)監(jiān)督組控降非停專項獎勵30000元。
3)扣除全廠生產(chǎn)系統(tǒng)員工全年控降非停專項獎勵基金2000元/人。
4)扣除全廠非生產(chǎn)系統(tǒng)員工全年控降非停專項獎勵基金1000元/人。
4.對廠(公司)相關(guān)領(lǐng)導的考核
依據(jù)《電力安全環(huán)保獎勵基金管理辦法(試行)》第2.2.5條規(guī)定,“供熱機組在供熱期發(fā)生非?!?,屬加重考核事件,對廠(公司)相關(guān)領(lǐng)導考核如下:
1.考核廠長(總經(jīng)理)12000元。
2.考核黨委書記華12000元。
3.考核分管生產(chǎn)的副廠長(副總經(jīng)理)9600元。
4.考核總工程師9600元。